logo
Nanjing Zhitian Mechanical And Electrical Co., Ltd.
produkty
Sprawy
Dom > Sprawy >
Najnowsza sprawa firmy dot Analiza awarii: dlaczego wykładzina lufy zużyła się przedwcześnie w linii do mieszania o dużej zawartości wypełniacza?
Wydarzenia
Kontakty
Kontakty: Esther Li
Faks:: 86-25-84183205
Skontaktuj się teraz
Wyślij nam wiadomość.

Analiza awarii: dlaczego wykładzina lufy zużyła się przedwcześnie w linii do mieszania o dużej zawartości wypełniacza?

2026-04-16
 Latest company case about Analiza awarii: dlaczego wykładzina lufy zużyła się przedwcześnie w linii do mieszania o dużej zawartości wypełniacza?
Temat projektu

Klient obsługujący linię wytłaczania dwuskrętowego do kompozycji tworzyw sztucznych o wysokiej zawartości wypełniacza doświadczył przedwczesnego zużycia obudowy beczki.Proces produkcji obejmował ciągłą wytłaczanie preparatów zawierających wysoki poziom wypełniaczy mineralnych, takich jak węglan wapnia i talk.

Chociaż urządzenie działało w normalnych warunkach produkcyjnych, obudowa beczki osiągnęła limit zużycia znacznie wcześniej niż oczekiwano.Klient zażądał oceny technicznej w celu ustalenia przyczyny awarii i określenia bardziej odpowiedniego rozwiązania zastępczego OEM.

Wymagania klientów

Klient zażądał:

  • Analiza przedwczesnego zużycia obudowy beczki
  • Pełna kompatybilność z istniejącą wytłaczką
  • Poprawa odporności na zużycie w zastosowaniach o wysokiej zawartości wypełniacza
  • Niezawodna długotrwała ciągła eksploatacja
  • Zmniejszona częstotliwość konserwacji spowodowana zużyciem podszewki
Analiza niepowodzeń

Zwrócone elementy obudowy beczki zostały zbadane w celu oceny rozmieszczenia zużycia.

Największe zużycie obserwowano u:

  • Pozostałe części i akcesoria
  • Strefy mieszania o wysokim obciąganiu
  • Obszary poddane ciągłemu przepływowi materiału ściernego

W kilku sekcjach lokalne zużycie otworu przekroczyło normalne limity eksploatacji.wskazujące, że wzorzec zużycia wynika z interakcji między konfiguracją śruby, przetworzonych materiałów i warunków eksploatacji.

Analiza przyczyny

Analiza inżynieryjna wykazała kilka czynników.

Ciągłe zużycie ścierania

Wysokie stężenia wypełniaczy mineralnych nieustannie niszczyły powierzchnię obudowy beczki podczas produkcji.

Wybór materiału

Oryginalny materiał powłoki był odpowiedni do konwencjonalnych zastosowań związkowych, ale nie był zoptymalizowany do długotrwałego narażania się na silnie ścierające preparaty.

Koncentrowane zużycie w sekcjach mieszania

Strefy mieszane doświadczają wyższych sił cięcia niż sekcje przenośne, co powoduje szybsze lokalizowane zużycie.

Kontynuacja produkcji

Długie cykle operacyjne przyspieszyły zużycie w całej beczce.

Rozwiązanie techniczne

W oparciu o warunki przetwarzania klienta, wykończenie beczki zostało zoptymalizowane poprzez:

  • Wybór stopów odpornych na zużycie odpowiednich do zastosowań ścierających
  • Optymalizacja konfiguracji podszewki w częściach o wysokim zużyciu
  • Utrzymanie pełnej kompatybilności z oryginalnym zespołem beczki
  • Utrzymanie istniejących wymiarów interfejsu śruby i beczki

Celem było zwiększenie odporności na zużycie przy zachowaniu całkowitej wymiany z oryginalnym wyposażeniem.

Produkcja i inspekcja

Kontrola jakości obejmuje:

Kontrola wymiarów
  • Maszyna pomiarowa współrzędnych (CMM)
  • Pomiar otworu
  • Weryfikacja koncentryczności
  • Kontrola wymiarów montażu
Weryfikacja materiału
  • Analiza składu chemicznego
  • Weryfikacja obróbki cieplnej
  • Kontrola twardości
Ostateczna inspekcja
  • Kontrola wizualna
  • Weryfikacja wymiarów
  • Kontrola zgodności zespołu

W celu zapewnienia pełnej identyfikowalności produktu udokumentowano dokumentację z inspekcji.

Wynik wniosku

Po zainstalowaniu wymienna obudowa beczki dopasowano do istniejącego systemu wytłaczania i przywrócono stabilną produkcję.

Ten przypadek pokazuje, że przedwczesne zużycie powłoki w zastosowaniach złożonych o wysokiej zawartości wypełniacza jest często spowodowane połączonymi działaniami preparatów ścierających, wyboru materiału, lokalizowanego obciążenia cięciem,i ciągłego działania. Selecting an appropriate wear-resistant liner material while maintaining precise manufacturing and inspection standards can provide a more suitable OEM replacement solution for demanding extrusion conditions.

Częste pytania
P1: Dlaczego związki o wysokiej zawartości wypełniacza przyspieszają zużycie obudowy beczki?

Wypełniacze mineralne, takie jak węglan wapnia i talk, nieustannie obrabiają powierzchnię powłoki podczas wytłaczania, zwiększając zużycie z biegiem czasu.

P2: Czy przedwczesne zużycie obudowy beczki jest spowodowane wyłącznie doborem materiału?

Na zużycie wpływają oprócz materiału wyłożenia, przetworzone materiały, konfiguracja śrub, warunki pracy i praktyki konserwacyjne.

P3: Kiedy należy wymienić obudowę beczki?

Wymiana powinna być oceniana, gdy zużycie otworu przekracza dopuszczalne limity lub zaczyna wpływać na otwartość śruby i stabilność procesu.

P4: W jaki sposób zapewniana jest kompatybilność OEM-owców z zamienną obudową beczki?

Kompatybilność jest weryfikowana poprzez pomiary wymiarowe, inspekcję CMM i walidację montażu przed produkcją.

P5: W jaki sposób można poprawić żywotność linerów beczkowych?

Wybór materiałów odpornych na zużycie odpowiednich do zastosowania w procesie przetwarzania oraz regularne sprawdzanie zarówno obudowy beczki, jak i elementów śruby mogą pomóc w zmniejszeniu przedwczesnego zużycia.